6月13日00时40分,由上海电气生产制造的超临界、一次中间再热、两缸两排汽、单轴凝汽式350MW汽轮机,国内首个自主研发的整体内外缸机组——韶关1号机组一次冲转成功。——韶关1号机组一次冲转成功。
在收到业主韶关市粤华电力有限公司发来感谢信后,参与此次项目的所有成员感慨万千,回想这场与时间赛跑的攻坚战,往昔历历在目,通力协作,接力通“关”,使属不易。
“这台机组在设计之初我们团队做了很多次的深入讨论,比如为获得较高的缸效率,我们采用国际领先的AIBT整体通流设计平台进行通流设计,将高中压、低压通流进行整体通流设计。高中压部分采用整体内缸结构,低压内缸采用斜撑内缸结构,减少缸体内漏,增加能量利用率,这样可以在最大程度上保证机组达到高效、节能的目标。”
这台机组在设计环节的重中之重,在于如何设计出4.6米长的高中压整体内缸,团队曾因为这个问题争论不下。这么高参数的机型,结构复杂,抽汽管非常多,这要求将蒸汽室、高压内缸、高压持环、中压内缸、中压持环以及高压排汽平衡活塞汽封体这六部分集合到一起,相当于一次颠覆性的结构设计,也属于国内首个自主开发的高中压合缸机组的整体内外缸火电机组,不仅设计难度大,后续的制造难度更是难以想象。
“我们预想到了高压内缸的毛坯采购会比较难,但没想到会这么难,这么波折。”策略处处长任昌奕开门见山,“其实这次交货期比预计晚的最主要原因就是卡在了高压内缸上,原本承接做高压内缸毛坯的单位花了几个月的时间消化技术内容后,觉得以目前的能力无法按照要求完成,这样一来我们只能寻找其他的供应商来承接这个订单。”然而,虽然找到了二重厂来完成高压内缸的毛坯,但是难点摆在这里:内缸重量超出预期、外形复杂、内缸长度比以往气缸都要大得多、铸造难度大、材料特殊……这些难点如同雨后春笋般涌现,我们只能把问题一个个解决,决不能因为时间紧而影响产品质量。
根据设计,高压内缸的壁厚不均匀,有薄有厚,这是最影响加工周期的一大难点,壁厚不均匀意味着在加工过程中稍有不慎就容易裂开,这样将会影响产品质量。时间紧张,总经理助理孙泽洪来到韶关电厂,与用户解释沟通目前面临的难题,并与采购、计划部门多次召开交货协调会,商量如何快马加鞭赶进度。对此,采购处处长储继良感触颇深,短短几个月,他多次来到二重厂,紧盯生产进度,“他们之前也没做过整体内外缸的设计,况且这次采用全新材料,因而焊接难度相当大,技术要求也相当高。我们联合质保部派采购人员、质检人员驻扎现场,督促进度,保证质量,双管齐下,确保忙中不乱,忙中不错。”
当汽机车间主任余龙拿到排产表时不禁眉头紧锁,参照百万等级机组中压内缸的加工速度至少要四个月,何况这是一个从来都没有加工过的新机型,但3月底前必须完成高中压缸的发运,余主任心里着实没底,按照正常的加工速度,汽机车间完成高中压内缸、外缸、转子的加工预计在四月中旬,且不说还有燃机车间装配的时间,这根本是项不可能完成的任务。