b)铸铝-铜合金
耐热性好,塑性和韧性好,焊接、加工性能好,但铸造和耐蚀性差,疏松倾向性大,叶片的外观、表面线型较差。抗振性好,使用2年后防磨鼻有磨穿,防磨层有脱落,抗磨性不强。安装后需做动平衡调试,风机运行中振动易漂移,未发生叶片断裂。
c)铸铝-锌合金
铸造性能好,耐蚀性良好,但具“自硬”倾向,随着锌的质量分数的增加,铸造性能下降时形成热裂,针孔和疏松倾向增大。抗振性差,抗磨性一般,根部容易产生裂纹,运行中多次出现叶片断裂。
4.2 防止风机失速喘振的技术措施
4.2.1 降低烟气系统阻力
对1号炉尾部烟道进行模拟试验后,采取以下的技术措施:
a)将电除尘器出口由2个并行烟道经90°转弯水平汇合改为30°水平汇合的三通部件。
b)将两处90°弯头和收缩段的截面改变,并加分隔板,将直角弯头外角由锐角改为圆角。
c)在三处弯头烟道内重新设计布置导向板。
烟道改进后经验证,尾部烟道阻力共降低340 Pa,引风机电流降低4 A以上,降阻后引风机运行点距离失速线远了。
4.2.2 减少空预器积灰和漏风 [-page-]
运行中控制空气预热器阻力在-1.0~-1.2kPa之间(其设计值为-0.92 kPa),加强空预器的阻力监视,做好空预器的吹灰工作,只要阻力大于-1.2 kPa,即进行吹灰,平时坚持定期吹灰。在每次机组大小修时,清洗空预器受热面,主要措施是用TJ-4和RJ-5型空预器清洗剂,采用润渗—乳化—松散—退静电—防锈蚀—预膜—整套空预器受热元件不拆卸的化学清洗新工艺,同时,对空气预热器密封进行改造,将冷端径向密封由24片改为48片,另外将冷热端静态密封及热端中心筒密封进行改造,将原来空预器入口烟道伸缩节由二波伸缩节改为三波伸缩节,材料由CORTEN钢改为SUS304钢。经过密封改造后,空预器漏风率控制在12%以下,将系统效应损失降到尽可能低的程度。
4.2.3 加装风机失速报警装置
针对1号炉A引风机的特殊情况,在风机就地装差压表,进行跟踪巡视校验,发现不正常情况及时分析和调整,使差压值不大于137.3 kPa。